Fenster schließen |
EVA's: | 4 | ||
EVA-Zeit: | 25h 14m |
Nr. | Datum | Zusammen mit | Zeit | Schwerpunkte und Anmerkungen |
1 | 21.12.2013 | R. Mastracchio | 5h 28m |
Ziel der
EVA war es im Wesentlichen, die defekte
Kühlkreislauf-Pumpe, die sich am Starboard 1 (S1) Truss befindet,
abzubauen. Dazu gehörte auch das komplizierte Abtrennen der Pumpe vom
Ammoniak-Kreislauf. |
2 | 24.12.2013 | R. Mastracchio | 7h 30m |
Die Astronauten holten eine Ersatz-Pumpe von der
ESP-3 und bauten sie am Starboard 1 (S1) Truss
ein. |
3 | 27.01.2021 | V. Glover | 6h 56m |
Diese
EVA konzentrierte sich auf die Fertigstellung der
Kabel- und Antennenmontage für die wissenschaftliche Nutzlastplattform
"Bartolomeo" außerhalb des Columbus-Moduls der
ESA (Europäische Weltraumorganisation). Das Duo
konfigurierte auch ein Ka-Band-Terminal, , bekannt als COL-Ka, das eine
unabhängige Kommunikationsverbindung mit hoher Bandbreite zu
europäischen Bodenstationen ermöglicht. Bartolomeo ist nach dem
Anschluss von vier von sechs Kabeln an die Wissenschaftsplattform teilweise
betriebsbereit und in einer sicheren Konfiguration. Die letzten beiden Kabel,
die nicht angeschlossen werden konnten, werden auf einem zukünftigen
Außeneinsatz bearbeitet. Nach Abschluss der Upgrades des Columbus-Moduls
entfernten beide eine Halteklammer am hinteren linken zentralen Träger (ITS), um zukünftige Upgrades des
Stromversorgungssystems vorzubereiten. Als sogenannter "get ahead"-Task
arbeitete Victor Glover auch daran, einen mutmaßlich gebrochenen Stift in
der Luftschleuse der Station zu ersetzen. Die Teams stellten jedoch fest, dass
kein Ersatzstift erforderlich war, nachdem eine Inspektion bestätigt
hatte, dass der aktuelle Stift ordnungsgemäß
funktioniert. |
4 | 01.02.2021 | V. Glover | 5h 20m |
Dieser Außenbordeinsatz befasste sich mit
einer Vielzahl von Aufgaben, einschließlich der Installation einer
letzten Lithium-Ionen-Batterieadapterplatte am zentralen Träger 4 (P4),
mit der die im Januar 2017 begonnenen Arbeiten zum Batteriewechsel
abgeschlossen wurden. Sie ersetzten eine externe Kamera am
Steuerbord-Träger, installierten eine neue hochauflösende Kamera im
Destiny-Labor und ersetzten Komponenten für das Kamerasystem des
japanischen Greifarms außerhalb des Kibo-Moduls. |