| EVA's: | 7 | ||
| EVA-Zeit: | 47h 18m |
| Nr. | Datum | Zusammen mit | Zeit | Schwerpunkte und Anmerkungen |
| 1 | 18.11.2008 | H. Stefanyshyn-Piper | 6h 52m |
Dabei wurde ein verbrauchter
Stickstoffbehälter ausgetauscht eine Vorrichtung ersetzt wurde, der
für die ordnungsgemäße Kühlmittelleitung vom Truss aus
benötigt wird. Zu den weiteren Aufgaben gehörte das Entfernen der
Schutzabdeckungen des japanischen
Kibo-Moduls und Kontrolle des Anlegemechanismusses.
Die endgültigen Arbeiten sollen dann während der Mission
STS-127 im Jahre 2009 erledigt werden. Die
Hauptnutzlast an Bord des Shuttles,
MPLM Leonardo, beinhaltete auch Ersatzteile für
das
SARJ-Drehgelenk. Bei dieser
EVA begann man jetzt, das Steuerbord-SARJ zu kontrollieren, vom Weltraumstaub säubern
und zu schmieren und es wurde auch damit begonnen, die 11 von 12 Lagern in das
Alpha-Solar Drehgelenk zu ersetzen. Nummer Zwölf wurde bereits
während der Mission
STS-124 im Juni 2008 ersetzt. |
| 2 | 22.11.2008 | H. Stefanyshyn-Piper | 6h 57m |
Fortsetzung der bisherigen Arbeiten (Wartung
SARJ und Austausch der Drehgelenkslager). |
| 3 | 24.11.2008 | R. Kimbrough | 6h 07m |
Zunächst wurden mehrere Abdeckungen vom
Backbord-SARJ entfernt. Kimbrough unternahm dann
Wartungsarbeiten am diesem
SARJ, während Bowen die während der ersten
EVA abgenommenen Schutzabdeckungen am
Kibo-Modul wieder anbrachte. Danach wurden noch 2
Antennen am
Kibo-Modul angebracht, während Kimbrough eine
neue Fernsehkamera am Truss anbrachte. |
| 4 | 17.05.2010 | G. Reisman | 7h 25m |
Installation einer Ku-Band Antenne für den
Datentransfer von Orbit zur Erde am Truss der Raumstation, die als Reserve
dienen soll. Danach installierten die beiden Astronauten eine neue
Experimente-Plattform an
Dextre. Schließlich bereiteten Reisman und Bowen
den Wechsel von Batterien während des zweiten und dritten
Weltraumspaziergangs vor. Diese Arbeiten konnten während der Mission
STS-131 nicht mehr durchgeführt
werden. |
| 5 | 19.05.2010 | M. Good | 7h 09m |
Austausch der ersten vier Batterien auf der
Backbordseite des Truss, um elektrische Energie von den dortigen
Solarflächen zu speichern. Die alten Batterien wurden auf einem
Träger befestigt, um sie mit der Atlantis zur Erde zurückzubringen.
Zusätzlich zu den geplanten Aufgaben lösten Bowen und Good ein
klemmendes Kabel, das die volle Funktion der lasergestützten Abtastsystems
und der Videokamera verhinderte. Diese Geräte sind am Orbiter Boom Sensor
System befestigt. |
| 6 | 28.02.2011 | A. Drew | 6h 34m |
Sie installierten ein Verlängerungskabel
zwischen Unity und Tranquility um bei Bedarf eine zusätzliche
Energiequelle zu haben. Beide transportierten danach die defekte Ammoniak
Kühlpumpe, die im August 2010 noch zwischengelagert wurde, zur Quest
Airlock. Drew und Bowen installierten dann eine kleine Hardware unterhalb der
Kamera auf dem Truss. Die Kamera wurde durch dieses Teil leicht gekippt, um
Platz zu schaffen für ein etwas größeres Ersatzteil, das bei
einer zukünftigen Mission geliefert wird. Zudem wurde ein
Steuerungssystem, das für das Steuern des Schienenkarrens längs des
Trusses benötigt wird, ersetzt. Diese Steuerung war während Arbeiten
am Solar Alpha Rotary Joint der Steuerbordseite, entfernt worden. |
| 7 | 02.03.2011 | A. Drew | 6h 14m |
Die Astronauten beseitigten Isolationsmaterial
von einer Plattform. Bowen wechselte einen Befestigungsbügel am Columbus
Module. Danach installierte er eine Kameravorrichtung am
Dextre Roboter und entfernte Isolationsmaterial von
der elektronischen Plattform von
Dextre. Drew installierte eine Lampe an den Cargo-Kart
und reparierte ein Ventil auf dem Truss, indem Isolationsmaterial ausgebessert
wurde. Danach entfernte er noch Isolationsmaterial von Tranquility. Die letzte
Aufgabe stellte das "Befüllen" einer Spezialflasche dar. Das war eine
japanische Unterrichts-Payload. Die Flasche soll später in einem Museum
auf der Erde ausgestellt werden. |